弘毅 发表于 2013-8-28 14:08:03

ShadowWalker 发表于 2013-8-28 14:05 static/image/common/back.gif
我说的是楼主说的那个东西,

这个可以看那几个主流的开源飞控方案。。。那些代码算法等都是开源的。。硬件也是开源的。。都有现成的

SuperAnt 发表于 2013-8-28 16:12:41

看来反对的声音很大,是不是大家都不相信这个是用STM8+滤波算法做出来的?要不咱们来个调查,大家发表一下自己的意见。质疑的声音大一点,说不定能让卖家开源处理的算法。DMP似乎不好搞,如果能用普通单片机实现这样的效果,的确是一件了不起的事情。

zhaowenwin 发表于 2013-8-28 16:36:20

个人觉得8位单片机无法支持动态滤波巨大的运算量,但如果卖家的算法能够做到让8位单片机都有这么好的效果,也算很牛了。强烈要求开源算法!

darkorigin 发表于 2013-8-28 17:28:00

zhaowenwin 发表于 2013-8-26 16:56 static/image/common/back.gif
不会吧,STM8是8位的单片机,能做姿态解算和滤波吗?那个计算量好像比较大

ARDUINO同樣是8比特位寬的單片,照樣能達到四軸的自穩.(就是無新指令的情況下,僅僅依靠自身程序穩定四軸飛行器的飛行)
不要小看8位寬的單片機

APM2.0用的2560甚至還能在有坐標信號點的狀況下(或自帶GPS)實現自動巡航呢.....(個人很好奇其中的路由算法)

zhaowenwin 发表于 2013-8-28 17:32:03

darkorigin 发表于 2013-8-28 17:28 static/image/common/back.gif
ARDUINO同樣是8比特位寬的單片,照樣能達到四軸的自穩.(就是無新指令的情況下,僅僅依靠自身程序穩定四軸飛 ...

涨姿势了~如此说来那个模块里面集成卡曼滤波也是有可能的咯~不过数据更新率要做到100Hz似乎也不太容易。

darkorigin 发表于 2013-8-28 17:36:25

淘寶上搜了,樓主大人,你的模塊都上架了.哇哈哈哈哈哈哈哈哈

拾瑞 发表于 2013-8-28 22:58:15

darkorigin 发表于 2013-8-28 17:28 static/image/common/back.gif
ARDUINO同樣是8比特位寬的單片,照樣能達到四軸的自穩.(就是無新指令的情況下,僅僅依靠自身程序穩定四軸飛 ...

APM的动态特性不怎么好的,一点风就让它显出原形......刷新太低了!

其实开源飞控有一种叫OPENPILOT(现在新的叫CC3D),是用STM32的,标准卡尔曼的,姿态刷新拉得很高,整个飞控动态特性比APM好很多,接近商品飞控程度!

你再看看,楼主所说的这个玩意,动态100HZ卡尔曼啊。。。。。。。

SuperAnt 发表于 2013-8-29 09:07:46

拾瑞 发表于 2013-8-28 22:58 static/image/common/back.gif
APM的动态特性不怎么好的,一点风就让它显出原形......刷新太低了!

其实开源飞控有一种叫OPENPILOT(现 ...

那我自己手头的这个模块试了试,动态性能确实还不错,在有加速度的时候,姿态基本不会偏,但静态的时候姿态的稳定度比只用加速度解出来的姿态要稳定很多,加速度算出来只能稳定到0.5°作用,楼主的那种模块却可以做到0.03度,差一个数量级。由此看来应该是有滤波的效果。去研究一下有没有简化的卡曼滤波,能做到这个效果的。有结果了告诉大家

battery 发表于 2013-8-29 19:44:43

看起来很高端的样子,买的人还不少。

OpenMan 发表于 2013-8-29 19:50:20

我做四轴飞行器,不知能不能用这个来做姿态问题,有没有懂行的朋友来说一下。觉得MDP好麻烦,头都大了,正好这个是个串口的,还能做姿态解算,貌似不错。

弘毅 发表于 2013-8-29 23:31:09

OpenMan 发表于 2013-8-29 19:50 static/image/common/back.gif
我做四轴飞行器,不知能不能用这个来做姿态问题,有没有懂行的朋友来说一下。觉得MDP好麻烦,头都大了,正好 ...

这个肯定不能做四轴。。。。。因为没有电子罗盘做三轴中另外一轴校准

OpenMan 发表于 2013-8-30 09:01:08

弘毅 发表于 2013-8-29 23:31 static/image/common/back.gif
这个肯定不能做四轴。。。。。因为没有电子罗盘做三轴中另外一轴校准

感谢指点,但是我的四轴飞行器飞起来以后,一次起飞也飞不了几分钟(电池原因),短时间内是不是问题不大?因为我想找一种低成本的,简单的解决方案。

OpenMan 发表于 2013-8-30 09:19:31

弘毅 发表于 2013-8-29 23:31 static/image/common/back.gif
这个肯定不能做四轴。。。。。因为没有电子罗盘做三轴中另外一轴校准

还有一个问题,四轴的平衡主要是滚转轴和俯仰轴,偏航轴的少量漂移对飞行器的稳定性的影响应该不大,只是会让他有少量旋转而已。另外如果飞行器的体积小的时候,电机的磁场会不会已经盖过了地球的磁场,此时利用地磁场做偏航修正本身已经没有意义了。不知推理是否正确,还望有经验的朋友指正。

Electricfans 发表于 2013-8-30 15:31:57

路过看看,好像不错,就是不知道没有磁场姿态解算会不会有问题

zhaowenwin 发表于 2013-8-30 15:35:25

弘毅 发表于 2013-8-29 23:31 static/image/common/back.gif
这个肯定不能做四轴。。。。。因为没有电子罗盘做三轴中另外一轴校准

四轴中如果用磁场来融合的话,会不会很容易被干扰?究竟有多大用?有没有用过的说一下经验?
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